2011年注册化工工程师考试巩固试题之专业基础知识辅导(2)
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4. 变频器系统的运行情况 1997年7月,我厂在常一线泵和常二中泵电机上安装东芝A5P变频器后,运行情况与工频比较,如下所示: (1) 电机运行参数和节能情况的比较 节电功率=((39.160.82380)-(16.30.9168))1.73=16846(W) 节电率=((39.160.82380)-(16.30.9158))/(39.160.82380)=79% 节电功率=((44.60.8380)-(200.9121))1.73=19688 (W) 节电率=((44.60.8380)-(200.9121))/(44.60.8380)=83% 从比较表可以看出,使用变频器后既可满足生产需要,又可大量节能。 (2) 控制精度的比较 在相同的工艺条件下,采用工频和变频运行时,绘出泵的出口流量波动曲线。泵采用变频调速后,流量控制精度非常高,记录仪记录的曲线为一条非常平稳的记录线。 5 .应用效果及经济效益分析 变频器投入运行以来,运行可靠,自动化程度高,节能效果显著,取得了良好的经济效益。 (1) 工艺控制平稳:由于变频器的高精度调节,调节信号有高速传递性,减少了以前仪表控制带来的滞后现象,从而使系统控制精度提高,压力稳定,产品质量得到了提高。 (2) 节能效果显著:按年8000小时计算,泵114/1年节约电量:节电率电动机工频功率工作时间=79%21.11千瓦8000小时 =133415千瓦时 泵109/2年节约电量:节电率电动机工频功率工作时间=83%23.45千瓦8000小时 =155708千瓦时 泵114/1和泵109/2共节约电费:节电量电价=2891230.50=144561元 变频器改造费用为15万元,所以只需1年左右,就可收回投资。 (3) 维护量减少:由于出口阀全开,电动机降速运行,使得管网压力下降,减少了工艺设备的泄漏,降低了机泵磨损,降低了电机的温升,设备维护周期延长。由于变频器代替了调节阀,解决了由于调节阀故障高给生产带来的影响,使仪表的维护量减少。 (4) 系统实现了软起动:由于变频器具有软起动功能,减小了对电网的冲击。 6 .变频器应用时应注意的问题 (1) 用变频器时一定要满足工艺的要求,在某种特定环境下,老装置的机泵因扬程、流量所限制,变频器不一定适用,且非变工况运行的机泵也不宜采用。不能千篇一律照搬,而应从工艺条件、机泵本身的参数出发而定。 (2) 变频器调速时,需要电气、仪表、工艺、设备各专业人员密切配合,以保证变频器安全运行。工程技术人员在安装投用前要对有关专业人员进行培训。 (3) 大多数生产装置的仪表控制阀大多采用风关阀。采用变频器后,风关改为风开调节,需要注意,以免造成事故。
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