(6)改变了混凝土养护方法,设置了专人负责喷水。在浇注混凝土时就开始向模板上连续不断地喷水。由于水泥在水化过程中产生很大的热量,在浇注过程中向侧墙模板喷水散热,以免混凝土由于温度过高,体积膨胀过大,在冷却后体积收缩过大。顶板在最后一道收浆后,用草袋覆盖后洒水。养护时间14d.
由于采取了有效措施,加强了各个环节的控制与管理,消除了箱体侧墙裂缝产生的原因,施工进展顺利。竣工验收被评为优良工程。正式投入使用以来,运行情况良好。
4、裂缝原因分析
(1)对商品混凝土进行调查、分析
通过对材料进行抽样检验,没有发现质量问题。混凝土搅拌站距现场不到5km,混凝土运输与等候时间之和约为15min~25min,现场测定混凝土的坍落度为10cm~14cm,符合规范要求。又对混凝土试块进行抗压、抗渗试验,均符合质量要求,混凝土不存在质量问题。
(2)检查地基承载力情况考试就到
基底土质为粘土,开挖基坑后,由勘测院取三处土样进行试验,允许承载力分别为0.253MPa,0.276MPa,0.297MPa,都能满足设计要求。经计算,箱体对土基的作用力为0.048MPa.该段范围内没有软土地基。箱涵两侧按规定设有排水边沟和积水井,用水泵及时抽出积水。因此,人工浇水养护不会对地基产生影响。通过以上分析,地基承载力满足要求,不会产生不均匀沉降。对箱涵顶面四个角点的水平监测,也没有发现有下沉现象。
(3)对支架进行检查
防止因支撑不牢,混凝土在没有达到一定强度时,箱体产生位移,使混凝土产生过大的剪应力而开裂。模板内支架为钢架管支架,底下设置垫板。经检查,没有发现损坏、滑移等现象。
(4)由人工运送混凝土
先浇注底板混凝土计89m3,相隔5d后,再浇注侧墙及顶板混凝土计160m3.混凝土入模温度为8℃~25℃,凝结过程中的最高温度为35℃。浇注速度35m3/h,人工操作插式振动棒振捣。在顶板混凝土收浆后,用草袋覆盖,人工浇水养护。
根据以上资料,排除了混凝土质量,地基承载力,支架水平移动因素对混凝土裂缝的影响,最有可能的是混凝土收缩及温度应力引起的裂缝。
箱涵混凝土分两次浇注,底板浇注后,对施工缝进行凿毛、清理,再绑扎侧墙、顶板钢筋,安装模板。5d后浇注侧墙及顶板混凝土。
由于浇注混凝土是在上午进行,气温低。由人工送入模板中振捣,浇注速度慢,水泥在水化过程中释放出大量热量,积聚在混凝土中,使混凝土体内的温度最高达到了45℃,而环境温度白天15℃左右,夜间8℃左右。最大温差达37℃,导致混凝土体积收缩过大。而在收缩时,遇到先期浇注的底板混凝土和结构钢筋的约束,不能形成整体收缩,在侧墙混凝土中产生巨大的拉应力,从而导致箱涵侧墙被拉裂。
5、结语
5.1裂缝是钢筋混凝土箱涵致命的质量问题。特别是用作地下通道或疏水工程的箱涵,一旦裂缝,很难修复。虽然现在有各种补缝措施,但效果并不理想。如某地下人行通道,由于裂缝漏水,无法使用。经过几次修补仍不尽人意。
5.2影响钢筋混凝土箱涵裂缝的原因很多,其中温度应力为主要因素。在施工实践中,要根据工程所处的环境条件,认真分析每一个影响因素,采取相应的对策和措施,钢筋混凝土箱涵施工裂缝是可以控制的。