2010年岩土工程师考试:混凝土箱涵产生裂缝的原因
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(5)现场振捣按部位责任到人,防止漏振、少振现象。底板、顶板浇筑速度可适当加快,而侧墙浇注速度不易过快。一般控制在25m3/h,分层振捣,每层厚30cm.混凝土浇注时的倾落高度控制在2m以内。均匀出料,均匀放料,不能堆积成堆,以免发生离析现象。振捣完成,通过检查后,再浇注上一层混凝土。 (6)改变了混凝土养护方法,设置了专人负责喷水。在浇注混凝土时就开始向模板上连续不断地喷水。由于水泥在水化过程中产生很大的热量,在浇注过程中向侧墙模板喷水散热,以免混凝土由于温度过高,体积膨胀过大,在冷却后体积收缩过大。顶板在最后一道收浆后,用草袋覆盖后洒水。养护时间14d. 由于采取了有效措施,加强了各个环节的控制与管理,消除了箱体侧墙裂缝产生的原因,施工进展顺利。竣工验收被评为优良工程。正式投入使用以来,运行情况良好。 4、裂缝原因分析 (1)对商品混凝土进行调查、分析 通过对材料进行抽样检验,没有发现质量问题。混凝土搅拌站距现场不到5km,混凝土运输与等候时间之和约为15min~25min,现场测定混凝土的坍落度为10cm~14cm,符合规范要求。又对混凝土试块进行抗压、抗渗试验,均符合质量要求,混凝土不存在质量问题。 (2)检查地基承载力情况 基底土质为粘土,开挖基坑后,由勘测院取三处土样进行试验,允许承载力分别为0.253MPa,0.276MPa,0.297MPa,都能满足设计要求。经计算,箱体对土基的作用力为0.048MPa.该段范围内没有软土地基。箱涵两侧按规定设有排水边沟和积水井,用水泵及时抽出积水。因此,人工浇水养护不会对地基产生影响。通过以上分析,地基承载力满足要求,不会产生不均匀沉降。对箱涵顶面四个角点的水平监测,也没有发现有下沉现象。 (3)对支架进行检查 防止因支撑不牢,混凝土在没有达到一定强度时,箱体产生位移,使混凝土产生过大的剪应力而开裂。模板内支架为钢架管支架,底下设置垫板。经检查,没有发现损坏、滑移等现象。 (4)由人工运送混凝土 先浇注底板混凝土计89m3,相隔5d后,再浇注侧墙及顶板混凝土计160m3.混凝土入模温度为8℃~25℃,凝结过程中的最高温度为35℃。浇注速度35m3/h,人工操作插式振动棒振捣。在顶板混凝土收浆后,用草袋覆盖,人工浇水养护。
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